1 發電機轉子絕緣降低的主要原因
1.1轉子因受潮而造成絕(jué)緣電阻降低到允許值以(yǐ)下,如發(fā)電機停運時間較長,環境潮濕等原因造成(chéng)絕緣電阻降低。
1.2轉子因使用年限較長(zhǎng),或運行中因各種原(yuán)因(yīn)使轉子過熱造成線圈絕緣材料老化、劣化。
1.3滑環下有碳刷粉末或油汙(wū)堆積(jī),使轉子引出線絕緣損(sǔn)壞。
1.4由於發電機的冷卻係統密封不嚴或因其(qí)軸(zhóu)瓦漏油使轉子線圈端部積(jī)灰、積油汙或碳粉,造成絕緣性(xìng)能降低。這種原因受轉子離心力的影響較大。
1.5由於運行中通風(fēng)和熱膨脹的影響,轉子槽口處的槽襯保護層老(lǎo)化(huà)、斷裂甚至(zhì)脫落,使槽口處槽襯的雲母逐漸(jiàn)剝落(luò),斷裂被風(fēng)吹掉再加上槽口積灰等因(yīn)素造成。
1.6轉子的槽內絕緣斷裂造成(chéng)轉子絕緣電阻過低或金屬性接地。
明旺盛安發電機租賃:www.zgkela.com關鍵詞|柴油發電(diàn)機(jī)出(chū)租|發電機租賃| 北京發電機出租|靜音發電機出租|天津發電機出租|唐山發電機租賃|大型發電機租賃2 轉子(zǐ)絕緣的檢查方法
2.1停機後的檢查方法: 用1000伏搖表測試轉子對地絕緣,當絕緣電阻低於2MΩ時應(yīng)進行處理。
2.2運行中的檢查(chá)方法: 發電機在運行中通過在線轉子絕緣監(jiān)測裝置進行(háng)測量,當轉子正極或負極對地(dì)有電壓時應視為轉子絕緣電阻(zǔ)已(yǐ)降低,且對地電壓(yā)越高,絕緣電阻降低的幅度越大,出現這種情況,應停機處理(lǐ)。
3 絕緣電阻降低的(de)處理方(fāng)法
3.1因潮濕(shī)而使轉子絕緣電阻降(jiàng)低,我們采用直流電焊機烘幹法或采用發電機定子三相短路,利(lì)用自產熱量進行烘幹。
3.2轉子線圈(quān)絕緣老化,則采取拔護環方法,解體轉(zhuǎn)子進(jìn)行大修。
3.3轉子線圈(quān)端部積灰(huī)、積油,通常(cháng)處理的方法:
3.3.1用幹燥的壓縮空氣進行吹掃。
3.3.2采用拆卸護環,對轉子線圈端部的油、灰、碳粉進行清理,然(rán)後對端部的絕緣進行重新處理。此(cǐ)方法工藝複(fù)雜、工期長,直接影響發電機的經濟效益。
3.3.3用機電設備清洗劑處理轉子絕緣,筆者(zhě)重點介紹這種方法。
4 機電設備絕緣清洗劑方法(fǎ)處理轉子絕(jué)緣
4.1前幾年(nián),我廠接連出現發電(diàn)機轉子絕緣降低,嚴重影響了發電機的正常運行。發電機轉子的正負極對(duì)地最高電壓達到180-200伏,針對出現的這種問題,我們采取了除拔護環之外的(de)所有方法,但效果都(dōu)不明顯,並且出現了一種異常現象,也就(jiù)是(shì)在冷態情況下轉子絕(jué)緣合格,在熱(rè)態情況絕緣下降,並網後,出現絕緣不合格。我們在5號發電(diàn)機上做試驗,從冷態到額定轉速3000轉/分,出現下列數據:
分析以上數據,我們排除了轉子絕緣老化問題(因為我廠發電機當時投產不到10年),得出了轉子絕緣電阻與轉速有關也就是與轉子旋轉的離心力有(yǒu)關。初步判斷,為轉子端部(bù)積灰、積油。這(zhè)一問題隻(zhī)能采用拔護環(huán)的處理方法,但我們廠不具(jù)有拔護(hù)環的(de)條件。所以我們試著采(cǎi)用機電設備清洗劑進行清洗,最後取得了明顯的效果。
4.2機電(diàn)設(shè)備清洗劑處理(lǐ)發電機轉子絕緣的方法
4.2.1清洗劑的選擇
4.2.1.1絕緣性能良好,耐壓在25kV及以上;
4.2.1.2在常溫(wēn)下不易燃燒且易揮發(fā);
4.2.1.3能清洗引起電氣設備絕緣降低的粉塵、油汙、水分等雜質,且不留殘渣;
4.2.1.4對電氣設備的絕緣無損傷;
4.2.2具體的操作方(fāng)法
4.2.2.1打開發電機定子兩側的大小(xiǎo)端蓋;
4.2.2.2采用普通的汽(qì)車清洗機進行清洗,出口壓力(lì)調整到04-1Mpa,噴頭噴出液調整到霧狀,將噴(pēn)頭伸入轉(zhuǎn)子前(qián)端的通風口進行(háng)噴射清洗;
4.2.2.3清洗時轉子必須(xū)在旋轉狀態下進行,轉(zhuǎn)速在每分鍾7-8轉;
4.2.2.4兩個端部分別進行連續清洗10-30分鍾;
4.2.2.5噴射過程采用清洗劑回收裝置,回收的清洗劑(jì)經沉澱過濾後可重複使用;
4.2.2.6清洗過程中,用1000V搖表對(duì)轉子絕緣進行測試,絕緣達到10MΩ即為合格,停止清洗;
4.2.2.7轉子絕緣合格(gé)後,在盤車情況下,空轉(zhuǎn)8-12小時,使清洗劑充分揮發,再用1000V搖表測試轉子(zǐ)絕緣,合格後回裝發電機端蓋,開機運行。
4.2.2.8清洗劑噴(pēn)射時的轉子必須(xū)在盤車轉速下運轉,否則可能產生因清洗過程不均勻,造成積灰死點,轉(zhuǎn)子(zǐ)絕緣無(wú)法提(tí)高;
4.2.2.9噴頭(tóu)噴(pēn)出(chū)必須是霧狀,否則因壓力過大造(zào)成轉子線圈絕緣損傷;
4.2.2.10絕緣清洗劑的耐壓必須在25kV及以上,且揮發性良好,這樣才能(néng)使絕緣清洗劑在線圈上形成一層絕緣性能較高的鍍膜,提高轉子絕緣強度(dù);
5結論
5.1發(fā)電機轉子絕(jué)緣不合格主要原因一是不按規程操作,二是轉(zhuǎn)子線圈端部積灰、積油和積碳粉造成。
5.2除了解決發電機端瓦滲油之外,還要加強(qiáng)對發電機端蓋的密封,防止灰塵進入發電機內部。
5.3用機電設備清(qīng)洗劑處理(lǐ)轉子絕緣電阻的降低,最長時間不(bú)超過20小時。這種處(chù)理方法比拔護環費用低,時間短,經濟效益高。
5.4清洗劑不僅能把轉子端部的灰塵、油汙清理出來,最主要的是在轉子線圈端部(bù)鍍上一層高絕緣介質,從本質上提高轉子的絕緣強(qiáng)度。